[摘要] 采用自制MnO2基催化劑進(jìn)行催化臭氧氧化處理印染廢水的試驗??疾炝薕3輸出量、催化劑用量、廢水pH、反應(yīng)時間等對廢水處理效果的影響。通過單因素實驗確定了最佳的反應(yīng)條件為:O3輸出體積分?jǐn)?shù)為40%,催化劑的投加質(zhì)量為4.9 g,廢水pH=6.4,反應(yīng)時間為50 min;使用MnO2基催化劑后,COD 的去除率能從單獨臭氧氧化時的40.17%提高到74.87%,各項指標(biāo)基本達(dá)到了印染廢水環(huán)保排放和回用的要求。
[關(guān)鍵詞] MnO2基催化劑;臭氧氧化;印染廢水
印染廢水是難處理的工業(yè)廢水之一,其排放量大、有機(jī)污染物含量高、成分復(fù)雜、色澤深、難生物降解, 通常的處理方法很難達(dá)到環(huán)保和回用的要求。臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,具有較強(qiáng)的氧化性,已被廣泛地應(yīng)用于廢水處理中〔1-4〕。臭氧氧化具有反應(yīng)完全、速度快、無二次污染等優(yōu)點,但單獨臭氧氧化同時存在較強(qiáng)的選擇性、效率低、成本高等缺點。因此,開發(fā)經(jīng)濟(jì)有效的印染廢水處理技術(shù)已成為環(huán)保行業(yè)和水資源保護(hù)的重要課題。
目前,許多研究〔5-9〕通過引入催化劑來催化臭氧氧化難處理的工業(yè)廢水,以期提高臭氧利用率并降低成本。筆者以γ-Al2O3為載體,以催化活性較高的MnO2為活性成分制備出MnO2基催化劑,考察了影響催化臭氧氧化處理印染廢水的主要因素。
1 實驗部分
1.1 催化劑的制備
采用摻加法制備MnO2基催化劑。在3.0 g 的γ-Al2O3粉體中加入1.0 g 石墨粉和8%的Mn(NO3)2溶液3~5 mL 混合均勻,制備成粒徑1 mm 左右的顆粒,放入真空干燥箱在120 ℃下烘干4 h 后,放入程控箱式電阻爐焙燒, 分別在200、300、400、500 ℃各焙燒1 h,最后升溫至600 ℃焙燒2 h,冷卻后即為催化劑成品。該催化劑強(qiáng)度高,耐磨性好,催化性能好。
1.2 試劑與儀器
原水: 淄博某印染廠出水, 廢水COD 為90.80mg/L,pH=6.4;氧氣:工業(yè)級;實驗中所用的藥品均為分析純試劑。
儀器:FA2004B 型電子天平, 上海精密科學(xué)有限公司;722N 型可見分光光度計, 上海精密科學(xué)有限公司;pHS-3D 酸度計, 上海精密科學(xué)有限公司;LZB-6 型玻璃氣體轉(zhuǎn)子流量計, 奇泉流量儀表有限公司;CHJ-1 型電磁恒溫攪拌器,上海南匯電訊器材廠;DZF-6050 型真空干燥箱,南京五和試驗設(shè)備有限公司;SXL-1002 型程控箱式電爐, 蘇州江東精密儀器有限公司。
1.3 實驗裝置和方法
實驗在自制的透明玻璃的柱狀反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行,反應(yīng)器尺寸為D 50 mm×100 mm。將反應(yīng)器置于恒溫磁力攪拌器上,使催化劑和廢水充分混合,以純氧作氣源,用流量計控制氣速,經(jīng)過臭氧發(fā)生器制備臭氧,通入反應(yīng)器內(nèi),由曝氣頭作氣體分布器進(jìn)行布?xì)?,用碘化鉀溶液吸收。實驗裝置如圖1 所示。
1—氧氣瓶;2—玻璃流量計;3—臭氧發(fā)生器;
4—自制玻璃反應(yīng)器;5—攪拌器;6—吸收瓶。
圖1 實驗裝置
臭氧發(fā)生器制備O3氣體,通過調(diào)節(jié)流量計控制O3的輸出量。反應(yīng)過程中保持氣體流量為20 L/h,實驗處理的廢水量為800 mL。實驗前需用蒸餾水反復(fù)沖洗反應(yīng)器, 以免器壁上的污染物影響測定結(jié)果。反應(yīng)前加入一定量的自制MnO2基催化劑,并調(diào)節(jié)廢水pH。反應(yīng)一定時間后取樣測量水樣中的COD,并計算COD 的去除率,以表征催化劑對催化臭氧氧化廢水的效果。COD 分析方法:重鉻酸鉀法〔10〕。